来源: 潞安化工集团网站 时间:2024-02-21 09:46:10
春节后,记者来到潞安焦化公司,了解他们在能耗双控方面取得的成果。该公司坚决落实“双碳”目标,加快环境深度治理,提升环保绩效等级,实现了厂区地面无积尘、生产无噪音、现场无异味,让绿色成为高质量发展的鲜明底色。
走进化产车间,记者看到车间内秩序井然,工人们正忙碌着操作设备,一派繁忙景象。据了解,该车间引进了蒸氨热泵工艺,不仅降低了能耗,还实现了绿色环保。这一工艺利用废热资源将生产过程中的废热进行回收和再利用,将低温热能转化为高温热能,用于生产过程中的蒸氨环节,有效降低了能源消耗,还减少了废弃物排放。
“采用热泵工艺后,热泵机组的热水温度得到了有效控制,大大提高了生产效率。通过对热泵机组参数调试、优化改造蒸氨后氨气管道,热泵机组的热水温度由60℃提高至65℃,2023年节约蒸汽量4320t,节能量491.184tce,节约费用51.8万元/年。”生产管理中心生产科科长王璁说。
在了解了化产车间的蒸氨热泵工艺后,记者又来到了电仪车间。记者看到,工作人员身着统一的白色工作服,头戴安全帽,正忙碌地监控着各项电力指标。他们将焦炉大车信号采集至DCS系统,在装煤或者推焦过程中,自动判断风机运行状态,自动调整风机高低频率,每月可以节省电量11万度电,节省电费6.6万元/月。
“一分厂政策性关停后,为优化供电系统,便于供电管理,降低线路损耗,我们对线路进行了优化,将一分厂664、671线路进线改接至公司北岭庄35kV变电站10kV不同母线段出线柜,每月节约容量费19万元;分别停运2#、3#、6#变压器,只运行1#变压器,每月节约电费6000元,不仅降低了吨焦耗电量,还提高了生产效率。”王璁向记者介绍。
记者还了解到,该公司按照省委“五个一”工作机制要求,建立能耗双控目标责任制,完善能耗双控管理制度,提高节能管理规范性。结合实际,从焦炉的入炉煤、回炉煤气、电机的提效和外供蒸汽入手开展节能降耗工作。从管理路径、技改路径、重点实施等9项节能降耗措施,节能1100tce。
(文/图 郭强 杜建宏 程浩)
责任编辑:郝佳丽
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